8月31日,我司技术工程师团队应广西陆川某养猪场业主的邀请,从上海亲自飞往现场进行项目勘察、制定方案、议价洽谈商务合作等。
一、项目现状
广西九月的气候还是非常炎热的,我司技术工程师不得不戴上业主暖心提供的草帽,在项目现场冒着烈日进行勘查,根据项目的工艺情况、水质颜色、状态等进行深度分析后,我司富有经验的“污水师”发现存在问题如下:
(一)由于系统长时间未能及时的排出剩余污泥,造成整个系统污泥龄过长,污泥老化严重,故三个好氧池表面产生大量黏着性气泡。
(二)由于系统中污泥浓度较高,造成池水颜色偏黑,溶氧不足,有机物好氧无法彻底完成,从而使得出水COD居高不下。
(三)沼气出水后,整个生化系统缺失水解酸化环节,这会导致难降解有机物无法水解成小分子有机物,出水COD较高,其实际工艺流程图如下:养猪场污水处理用什么设备
(四)进水氨氮数值偏高,出水硝化效果明显,而硝化反应消耗碱度,这会使得原水中的碱度大量被消耗掉,pH值偏低。
(五)气浮机出水浑浊、透明度不高是由于PAC有效含量偏低,进而使得去磷效果差。
(六)一级好氧池无推流设备,污泥大量沉底。
(七)斜板沉淀池和活性炭滤池气压装置漏气,造成污泥沉淀不彻底,剩余污泥排放含水率高,排出系统的污泥效率低。
以上是该养猪场存并且是亟待解决的七大问题,我司“污水师”通过他们丰富污水处理经验和现场勘查的情况判断得出,这些问题的提出,业主方连连称赞,不禁说:“你们真专业”。
二、解决思路
(一)系统处于恶化状态,故先将系统恢复到正常运行状态,再进行调试改造。
(二)将一级好氧池改造成水解酸化池。
(三)利用一级好氧和二级好氧池之间的池子使之改造成为反硝化池。
(四)先降低水力负荷,减缓进水压力,再缓慢恢复进水量以期达到稳定出水。
(五)在生化系统进出水均加设除磷工艺。
(六)利用高效微生物迅速繁殖的特点,使系统效率提高。
有了解决思路,接下来就好办了,我司技术工程师团队经过深思熟虑的探讨后,得出如下实施方案。
三、具体实施方案
(一)污泥回流开启,直至污泥浓度恢复颜色,现状恢复正常(预计2-3日)。
(二)活性炭池、二沉池、水解酸化池、反硝化池(原一级好氧和二级好氧池之间)清空和改造(此阶段需停水,最长两天)
其中具体实施步骤如下:
1、活性炭滤池加装斜板,斜板位置在水下1m-4m,活性炭滤池进水管加装除磷水箱。
2、水解酸化池加装两台2.5kw潜水推流器,水深5.5m(厂家安装),将风机阀门检修并关死(防止漏气)。
3、反硝化池安装填料支架及填料。
4、清水池加设25m/h的水泵,安装位置水面以下2m,设回流管回流到反硝化池,在回流管上加装阀门和流量计。
(三)水解酸化池用半池清水半池气浮出水充满,投入300kg复合细菌,潜水搅拌器开启,加入面粉150kg,继续停止进水一天。
(四)进水开启,保持系统正常运行1-2天(此阶段持续到系统各单元均充满污水)。
(五)开启内回流泵,流量控制在10m/h,运行10h后在反硝化池投加反硝化菌种60kg,进水流量控制在150m/d。
(六)完成以上步骤之后,每日在水解酸化池投加甘度复合细菌50kg,在反硝化池投加甘度反硝化细菌15kg,持续四天。
(七)上一步完成后,每日水量比前一日增加10m,直到水量达到300m/d,期间检测出水COD、氨氮。由于除磷阶段独立于生化阶段之外,故完成生化调试之后再进行除磷。
大致实施方案有了,为了替业主着想,我们技术工程师连其他所需物料都进行详细的计算和罗列出来,业主方满意的连连称赞。
四、物料说明
五、预估效果
1,COD≤200mg/l
2,氨氮≤20mg/l
3,总磷≤3mg/l
总结:
养猪场污水处理用什么设备我司技术工程师经过白天一天的项目现场勘查、问题分析、项目讨论等,晚上紧接着撰写项目方案。对待客户,我们不辞辛劳,只为更好、更快的为客户解决问题,期待这一期的项目取得圆满成功。
甘度|专注于解决中小企业污水处理难题